新型脱硫催化剂在脱硫装置中的使用

known 发布于 2025-06-18 阅读(338)

张仲平

(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)

1 工艺现状

公司焦化厂二回收生产装置为150万t/a焦炉扩建一期工程3#、4#焦炉配套的煤气净化装置,设计焦炉煤气处理量为6.24×104m3/h,于2007年7月投产。其中,脱硫系统采用改良ADA法脱硫工艺生产硫磺。其工艺流程为:

洗苯塔后的煤气进入2台并联操作的脱硫塔,与塔顶喷淋下来的ADA脱硫液逆流接触,以吸收煤气中的硫化氢。脱硫塔后含硫化氢约0.3g/m3的煤气回焦炉加热后送至用户。

脱硫塔吸收了H2S、HCN的脱硫液经液封槽至反应槽,然后用脱硫液泵送入再生塔。同时,自再生塔底部通入压缩空气,使溶液在塔内得以氧化再生。再生后的溶液从塔顶经液位调节器自流回脱硫塔顶循环使用。

浮于再生塔顶部的硫磺泡沫,利用位差自流入泡沫槽,用泵送入熔硫釜加热熔硫,清液流入清液槽,用清液泵经清液冷却器冷却后送入反应槽。熔硫釜底部放出的硫磺自然冷却后装袋外销。

为避免脱硫液盐类积累影响脱硫效果,排出废液送往新建的提盐装置进行处理。

主要技术操作指标见表1。

表1 脱硫工艺主要操作指标

2 存在问题

焦化厂二回收改良ADA法脱硫装置投产后,脱硫效果总体比较理想,能够满足生产要求,脱硫塔后煤气中H2S质量浓度基本保持在0.3g/m3以下。但该工艺存在以下几方面的缺点:一是添加的各种原料种类多,有 ADA、V2O5、酒石酸钾钠、OMC,添加烦琐,副反应多,再生难掌握,各种药剂的理想比例调整困难,经常出现比例失调现象,使药剂活性大打折扣,造成脱硫效果下降;二是脱硫塔运行周期短,堵塔问题严重,堵后处理较困难;三是添加的V2O5为剧毒品,使用手续烦琐,每次添加V2O5必须经过当地公安部门批准,而且V2O5的价位高,影响脱硫运行成本;四是ADA和V2O5分别为棕红色和土黄色,OMC为蓝绿色,这些药剂使提盐装置生产的粗盐脱色效果不好,导致公司粗盐销售困难。

3 采取措施

为解决上述存在问题,公司组织技术人员外出调研,了解到多数企业已不再使用改良ADA脱硫催化剂,而是更改为种类单一的脱硫催化剂。公司研究决定,二回收脱硫装置开始试用某公司生产的PDS新型脱硫催化剂。据了解,该脱硫法是主要利用溶液中Na2CO3吸收煤气中H2S、HCN,在有氧参与,并在新型催化剂的作用下,使吸收溶液再生的湿式氧化脱硫法。该新型脱硫剂活性强,在再生过程中更利于再生反应的完全进行,再生反应后硫泡沫浮选效果好,流动性好,改善脱硫效果,更好地解决脱硫塔堵塞问题,降低成本;催化剂添加方便,加药种类减少,减小职工加药负荷,降低采购成本和运行成本。

开始试用新型脱硫催化剂后,脱硫液的碱源仍使用Na2CO3。经过5周的试运行,塔后硫化氢的质量浓度基本控制在0.10g/m3~0.15g/m3。原改良ADA法脱硫添加的药剂V2O5、ADA、OMC、酒石酸钾钠已全部停加。

4 新型脱硫催化剂添加后运行情况

1)脱硫液颜色由暗红色逐渐转为蓝绿色。

2)加药剂2d后,再生塔顶部的泡沫量有所增加,泡沫层增厚,泡沫变稠。反应槽内的硫泡沫明显减少,原来厚厚的一层泡沫,2d后几乎没有了,成为清液。说明新型脱硫催化剂再生效果好,基本上全在再生塔再生,带不到脱硫塔和反应槽,保证不堵塔。但是,2周后反应槽内又出现一薄层泡沫,说明再生部分还需要调整。

3)脱硫塔阻力无明显变化,添加新型脱硫催化剂前、后两塔阻力均为1#脱硫塔700Pa,2#脱硫塔600Pa。

4)脱硫系统指标无大的变化,且得到了优化。调试期间,由于泡沫变厚、变稠,空气量和循环量都有了调节余地,均有所增加。其中,1#再生塔空气量和循环量分别增加了10m3/h,2#再生塔空气量增加了20m3/h、循环量增加了50m3/h,从而提高了液气比和脱硫液活性,脱硫效果变好。

5)硫磺产量稍有增加,没有明显变化。

6)脱硫塔前硫化氢含量无大的变化,仍然为5g/m3~7g/m3。塔后硫化氢第1周无明显降低,仍然为0.17g/m3~0.20g/m3;第2周开始下降,虽有反复,但稳定在0.12g/m3~0.19g/m3;从第3周开始一直到第5周完,稳定在0.10g/m3~0.15g/m3。

7)原来的药剂浓度随着泡沫和混盐产品不断损失,偏钒酸钠在2周(14d)后明显降低。在20d以后,偏钒酸钠降到0.05g/L时不再降,偏钒酸钠已几乎不再起作用。ADA在10d以后由3g/L降到1.2g/L左右,稳定不动。从各数据看,2周后新催化剂起主要作用,原催化剂作用已经不大。

8)脱硫液的副盐增长速度转慢。调试期间,副盐质量浓度≤250g/L,稳定在220g/L~240g/L,副盐含量比较稳定或者稳中有降。粗盐产量也从8.0t/d降到了6.5t/d。

9)熔硫釜放硫时发现熔融硫颜色变黄,不再发黑,纯度有所提高。但放硫时熔融硫较以前稠,操作时要注意变化,防止堵塞放硫管。

5 改造效果

更换催化剂后,效果良好,主要表现在:

1)经过5周的运行,塔后硫化氢的质量浓度基本控制在0.10g/m3~0.15g/m3,而且药剂消耗成本降低,平均每天降低2 216元,年可节约费用80余万元

2)泡沫再生好,堵塔问题得到更好的解决,延长了脱硫塔运行周期,减少了维修费用及其他消耗。

3)硫磺产量也有小幅提高。

4)提盐产品质量提高,容易销售,用户纠纷减少。

6 结论

新型脱硫催化剂在试用5周期间,除添加碳酸钠和新型脱硫催化剂外,没有添加原催化剂,硫化氢非常稳定,保持在0.10g/m3~0.15g/m3,再生情况变好,泡沫变好,且优化了操作指标,减少了人工劳动强度,具有可观的经济效益。因此,用新型脱硫催化剂替代ADA和V2O5等药剂是完全可性和经济的,值得推广应用。

标签:  催化剂 

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