史鑫磊
(山西高河能源有限公司洗煤厂,山西 长治 046000)
引 言随着我国经济的不断发展,对于煤炭能源的需要也越来越大。因此大大刺激了煤炭的生产,煤炭企业为了能够高效的开采煤炭资源,不断投入新的设备、变革新的工艺,从而可以保证我国对煤炭资源的需求。可是随着石油、天然气等资源的开采,给煤炭行业带来了非常大的冲击。因此导致选煤厂开始朝着低成本的方向进行转化,通常重介选煤技术具有便于操作、选煤精准、便于实现自动化等特点。因此得到选煤厂的广泛认可。
1 某选煤厂概况及洗选工艺及流程1.1 某选煤厂概况在2010年9月,该选煤厂开始筹建300万t车间,该选煤工艺包括如下几个方面:第一,重介旋流器分选;第二,煤泥重介旋流器分选;第三,浮选的联合工艺。并且在2011年10月开始运行,同时将200万t车间与300万t车间进行衔接处理,在进行浮选时,可以借助加压过滤机脱水的形式进行回收。这样该厂具有500万t的选煤能力。
产品属中灰、高硫焦精煤,质量指标为:Ad≤10%,Std≤2.5%,Vdaf 20%~24%,Gr≥80,Y值16 mm~20 mm。洗混煤发热量为17.6 kJ/g。
1.2 洗选工艺及流程一车间系统:对于原煤而言,首先对其进行脱泥,以及重介旋流器进行清洗,接着由TBS对粗煤泥进行分选,即为煤泥浮选联合工艺。通常原煤经历0.75 mm脱泥筛脱泥后,这时筛上的物质可由旋流器进行分选,从而可以选出精煤,再次可以洗出煤和矸石。对于精煤而言,经过离心机进行脱水处理后,既可以成为精煤产品,而中煤在离心机的处理下成为中煤产品,对于矸石而言,借助脱介筛经过脱介再由矸石皮带运出厂。
二车间系统:主要运用不脱泥、不分级、无压的重介旋流器进行选煤,其中重介系统能够回收大于0.25 mm的煤泥,而小于0.25 mm的煤泥则可以通过浮选工艺选择。通常将经过湿润的原煤进入旋流器后,可以选择出三种类型的产品:精、中、矸。一般重介精煤可以在四台脱介筛中进行处理后,再次进入离心机脱水处理,最终可以形成精煤。中煤以及矸石可以经过一台脱介筛处理,再次经过离心脱水,最后将其运输到中煤与矸石仓库。
2 生产中存在问题及分析2.1 浮精和浮尾灰分偏低在选煤的过程中,浮选精煤灰度一般占据8%的分量,浮选尾煤灰分约所占的比重占到60%,比较发现都低于浮选小试验指标,从而导致浓缩池表面出现了相对较多的浮泡,尤其当在井下透水造成煤表面氧化后,最终给浮选带来严重的影响。经过对现场的调研发现,浮选精矿桶往往处于高液位,与此同时出现了冒桶现象,从而导致浮选机不能进行有效地刮泡。当前由于刮泡数量相对较少,最终使得浮精和浮尾灰分含量相对较低[1]。
经过分析发现,要想有效地解决浮精和浮尾灰分含量相对较低的问题,可以增加浮精刮出量,因此在2019年11月13日测试浮选机的处理能力,在进行实验的过程中,可以允许浮选精矿桶冒桶的现象,从而可以保证浮选机产生较好地浮选性能。与此同时能够最大限度的提高刮出精煤。与此同时,在进行实验过程中,对如下三种进行采样化验:第一,浮选入料;第二,浮选精矿;第三,浮选尾煤,经过化验发现,在精煤灰分可以达到9.95%,而在浮选尾煤中,灰分可以达到70%左右。由此可以看出,浮选机在进行选煤时表现得并不理想,可是其不是引起浮精与浮尾灰分偏低的诱发因子,假如能够及时处理浮选精煤,那么该浮选工艺可以达到生产的需要。由此可以看出,要想能够有效地提高生产问题,必须优化浮选精矿的能力。在选煤厂浮选精煤环节设置4台120 m2的加压过滤机进行脱水处理,当前由于加压过滤机往往出现较为严重的故障问题,从而大大降低了本身的处理能力,从而大大降低了浮选机的处理能力。
2.2 浮选机第三室、第四室跑煤现象在作业时,设置在第三室与第四室中得选煤机出现了跑煤现象,通过分析发现负压管直径仅为40 mm,导致空气进气量不能满足需要。因此将其直径改为50 mm,经过实践发现浮选机不再出现跑煤现象[2]。
2.3 加压过滤机滤液水干扰浮选入浮浓度该厂加压过滤水主要经过如下两个环节:第一,精煤快开;第二,返回浮选入池,经过化验发现,浮选入料池里面的滤液水含有较多的煤,其颗粒直径为0.25 mm,从而严重影响二次浮选效果。将原厂煤尾压缩机改造成为精煤压缩机,从而可以有效地提高加压过滤的能力。
经过对煤泥灰分进行分析发现,在七月份含量达到最大值,同比增长2.92%。而相应的浮精灰分占到10%,同比下降了0.3%,经过进一步的分析发现,0.125 mm以上煤粒浮来,从而致使浮精灰分呈现下降的趋势,因此使得加压周期大大减少,同时在滤饼中颗粒相对粗大的成分逐渐增多。此外,尾矿灰分所占比例达到70.90%,经过分析发现存在如下几个方面的原因:第一,在浓缩池中低灰细泥的含量相对较高,从而导致产生大连的泡沫。第二,浮选机在刮泡时,往往不理想,从而引起低灰泡沫含量逐渐增多。第三,过多的药量进入到尾煤处理环节,经过积累在浓缩池中逐渐增多,从而出现泡沫聚集的现象。
2.4 加压过滤机处理能力低经过分析发现加压过滤效率低下主要原因是:第一,在毛煤颗粒合成的过程中,大颗粒的煤泥不断增加,约占18%以上。第二,经过精洗后的精煤中,-0.25 mm颗粒所占的比例可以达到80%以上。第三,在进行浮选精煤的过程中,由于在精煤桶中存在大量的微泡,进而导致进入泵体中,从而导致出现汽蚀现象,最终导致泵的性能下降,与此同时微泡进入压缩机后,影响产生滤饼的效率,以及质量,最终降低了压缩机的工作效率。
鉴于上述原因,对浮选精煤脱水系统进行改造,从而可以有效地调浮精灰分,以及浮精回收率与浮尾灰分。因此需要对加压过滤机进行二次加药,这样可以有效地调节滤液阀门的工作情况,经过实践发现,虽然有所改进,可是效果并不理想。
2.5 改造方案经过上面的探究可以发现,在进行改造的过程中,通常可以设置两台精煤板框压滤机,主要原因有:第一,快开压缩机相对简单,便于管理;第二,增设新压滤机时,并不需要大量改变原厂的设备位置,仅仅需要拆除块状精煤出厂皮带输送机后,在原厂皮带机位置设置压滤机,从而不仅可以优化浮现精煤的效果,而且不需要增加大量的工作量,进而能够有效地优化系统的功能[3]。
为了能够有效地优化加压过滤机的性能,可以使得压滤机与加压过滤及同步工作,从而能够有效地处理浮选精煤的效率,与此同时压滤机能够分担一部分加压过滤机所产生的滤液,大大降低了浮选入料量,以及能够有效地增加机器的入料浓稠度。
3 结语经过对选煤厂浮选精煤工艺进行全面的调研发现,要想优化浮选精煤工艺,必须对加压过滤机进行改造,由于加压过滤机处理能力相对较小,那么将严重影响浮选机刮泡量,以及导致浮精与浮尾灰分低。此外,导致在浓缩机内部因进入大量的浮选药剂,从而导致出现大量的泡沫。因此可以在首先设置一台板框压缩机,从而可以有效地提高浮精脱水处理能力。经过改造,在工程实践的过程中发现,可以有效地提高当前浮选机的性能,大大改善浓缩池中低灰煤泥的含量。为今后系统改造提供借鉴。